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新建電鍍線節水不當造成的故障

雙擊自動(dòng)滾屏 發布(bù)者(zhě):admin 發布時間:2013-4-3 16:38:31 閱讀:724次 【字體:

       0前言

       為(wéi)了適應環保要(yào)求,企業在2010年啟動了手工線的自動(dòng)化改造,於當年年底(dǐ)完成了自動線設備的製造,次(cì)年投(tóu)入(rù)試生產。該生產線為銅/鎳/鉻組合鍍層工藝,可完成鋼鐵、銅、不鏽鋼等(děng)基體的電鍍。與原來(lái)的(de)手工(gōng)線相比,自動線的主要工藝均增加了隨後的回收清洗工序,既回收了資源,又減少了重金屬的排放(fàng)和(hé)單位麵積鍍層的用水量。投產後生產較為正常,對出現的一些問題(tí),電鍍師傅也能處理。隨著時間的推移(yí),先後出現了兩例原手工生產中未遇見(jiàn)的故障,引起了電鍍師傅的憂慮。隨後廠部組織人員開展了(le)排查,找出了原因,解決了故障。

       1故障分析及處理

       1.1故障一

       鍍鉻(gè)後,工件表麵出現尺寸約為0.5~1.0mm的凸出點。施鍍工藝流程為:氰化(huà)物預鍍銅→焦磷酸(suān)鹽鍍銅→光亮硫酸鹽鍍銅→光亮鍍鎳→鍍鉻。凸出點是一種起(qǐ)泡點,發(fā)生在鍍銅層與鍍鎳層之間,它的存(cún)在會導致鍍層間的(de)結合力不良。引起這一(yī)故障的原因有幾種:

       (1)光亮鎳鍍液被雜質汙染或添加(jiā)劑失調。但赫爾(ěr)槽試驗表明:鍍(dù)層外觀正常,高電流密度(dù)區鍍層並未出現脆裂現象。

       (2)光亮(liàng)酸性鍍銅溶液(yè)中聚乙二醇的質量濃度(dù)過高,在銅層表麵形(xíng)成一層(céng)憎水的有機膜,從而影(yǐng)響了鍍層間的結合力。但該工藝使用的染料(liào)型添加劑已在手工線上使用近十年,從未出現過由於添(tiān)加劑引起(qǐ)的(de)鍍層間結合力不良的故障,故認為其可能性很小。

       (3)光亮酸(suān)銅鍍液或光亮鎳鍍液被油汙汙染。但在這兩種鍍液及前後的清洗(xǐ)槽中(zhōng)均未發現油汙。

       (4)銅層表麵形成氧化膜及鍍鎳前的活化不良。換(huàn)了(le)活化液後,問題還是存在,但有(yǒu)一定的好(hǎo)轉。似乎銅層(céng)表麵存在氧化膜是導致鍍層間結合力不良的原因,但這(zhè)不是唯一的原(yuán)因。不過可以肯定(dìng),這種(zhǒng)故障產生(shēng)於鍍銅之後、鍍鎳之前。

       於是我們開始考察鍍銅和鍍鎳之間的(de)工序。從工序上看,隻比之前的手工線多了一道回收,工序不算多。但有兩個(gè)地方存在異常:(1)回收後的(de)二級逆流清洗水流(liú)動較(jiào)少,呈現混濁;(2)最後一級清洗槽同時(shí)兼(jiān)作兩台行車的交換(huàn)槽,工件在此停留較長時間。將行車(chē)改由人工控製,使鍍銅後(hòu)的工件經各級清洗到達該槽後,後續(xù)的行車(chē)立即(jí)過來提起工(gōng)件進入下麵的工序,連續五次均未發現氣泡。問題似乎解決(jué)了,但是電鍍師傅提出了疑問:為什麽(me)配槽後的2個月沒(méi)有出現此類故障?而且,改變行車的程(chéng)序也不是立刻能做到的。我們(men)再次來到槽旁仔細觀察(chá)鍍銅後的各(gè)級清洗槽。由於(yú)酸銅工藝采用室(shì)溫生產(chǎn),鍍液的蒸發量很少,各回收槽對前級的補水量不多。因此,隨著(zhe)時間的延長,最後一級回收槽中鍍(dù)液的質量濃度較(jiào)高,工件帶到清洗槽中的溶(róng)液量也較多,而此清洗(xǐ)槽的補水量卻很少,水自然會混濁。調查發現:開始投(tóu)產(chǎn)的前2個月,為了能鍍出產品,自動線的用水量較大(比(bǐ)手工線的擴大(dà)了3倍);近來關小了水(shuǐ)閥,並(bìng)且(qiě)投產至今也從未清(qīng)洗(xǐ)過水槽,水是有些髒。根(gēn)據這(zhè)一情況,將水槽的水放掉,清洗(xǐ)水槽後重新注水,然後開始試鍍,未出現此類故障。這說明清洗水髒是引起(qǐ)該故障的主要原因。鍍銅後,鍍層在髒水中未能洗淨,髒水的電導率又高(gāo),鍍層的孔隙處易發生電化學腐蝕,腐蝕點上(shàng)鍍層的結合力不(bú)良,並且腐蝕產(chǎn)物(wù)黏附在銅層表麵(miàn)也容易造成結合力不良的故障。

       1.2故障二

       鍍銅/鎳/鉻後(hòu),工件表麵出現比鉻色(sè)深的藍點。用放大鏡觀察,藍點中心的顏色比外圍的深(shēn)一些,且該(gāi)點光澤較低(dī)。據此,認為(wéi)藍點是由於鍍層的孔隙處發生了腐蝕而產生的變色點。那麽是否是(shì)近來鍍層的孔(kǒng)隙多了(le)呢?調查後,排除(chú)了鍍層厚度減小、孔隙增多等原因。

       鍍層的孔隙處發生腐蝕,是由於孔隙中存在不同的金屬,它們之(zhī)間存在電位差,當有電解質存(cún)在時,會形(xíng)成腐蝕電(diàn)池而加速腐蝕,引起鍍層表麵狀態的(de)變化,甚至有腐蝕產物滲出覆蓋在孑L隙周圍,出現(xiàn)類似於鍍鋅(xīn)表麵泛(fàn)點的現象。經過(guò)對電鍍過程的(de)跟蹤觀察,發現藍點出現在鍍鉻清洗後。因此,電鍍師傅懷(huái)疑是鍍鉻槽出現了問題。利用(yòng)旁邊(biān)車間(jiān)的另一條(tiáo)鎳鉻生(shēng)產線(xiàn)做試驗。首先,將本線(xiàn)上鍍完鎳的工件清洗後放到另一條鎳鉻生產線(xiàn)上的鍍鉻槽中鍍鉻,未出現藍點;然(rán)後把鍍完鎳的工件放到本線上鍍鉻,也(yě)未出現藍點。說明藍點不(bú)是鍍鉻槽造成的。

       於是開始觀察鍍鎳與(yǔ)鍍鉻之間的工序(xù),發現有類似於前一例故障中鍍(dù)銅和鍍鎳之間存在的問題,即(jí):鍍鉻活化(huà)前的清洗槽既是(shì)鍍鎳後的清洗槽又是兩台行車的交換槽,鍍件在此(cǐ)有(yǒu)一停留時間,且用水情況也一樣節省。鍍(dù)件在此髒水中停留(liú)時間長(zhǎng),孔隙中由於髒水的滲入滿足了電化學腐蝕的(de)條件,從(cóng)而使孔隙周圍(wéi)鍍層變色或腐蝕產物滲出覆蓋孔隙(xì)。並且這一現象(xiàng)發生在7月份,此時氣溫較高,可加快腐蝕。據此分析,對清洗槽進行(háng)清洗、換水,故障便消失了。

       2總(zǒng)結

       (1)電鍍生產是用水大戶,節約用水是必須(xū)的,但前提是要(yào)符合電鍍生產規律,髒水中是鍍不出合格鍍層的。節水要在清洗方式、水的回用上挖潛力。

       (2)自(zì)動線上工件的運行要滿(mǎn)足盡快清洗進入下一(yī)工序的原則,編程要(yào)符合工(gōng)藝規律,最(zuì)好由工藝人員預先設計運行動作。

 

 
 

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